当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫
当阳晋控气体投产一周年:“创”出新高度 “降”出真功夫湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从(cóng)湖北晋控气体有限公司(yǒuxiàngōngsī)获悉,企业(qǐyè)从去年5月投产以来(yǐlái),项目产能得到充分释放,各项消耗指标(zhǐbiāo)全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平。投产一年来累计实现营收19.76亿元,利润总额超9400万元。
走进(zǒujìn)晋控气体中控室,大屏上(shàng)显示的各工段(gōngduàn)数据井然有序,工作人员只需点击鼠标,无烟煤块就在生产线上顺利变成液体合成氨和液化天然气,运往下游化工企业。
作为湖北省重点引进项目,晋控气体年产55万吨氨醇技术升级改造项目于去年5月(yuè)6日成功点火,2个月内就全面(quánmiàn)达成了设计产能,当年完成产值12.2亿元(yìyuán)。
稳定(wěndìng)的高产得益于科学先进的工艺技术路线(lùxiàn)。一直以来,生产过程中的高耗能问题一直是制约化工行业发展(fāzhǎn)的瓶颈。晋控(jìnkòng)气体公司坚持创新驱动,保证了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗水平的同时提升企业盈利能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤(suìméi)加压气化技术,将无烟块煤转化为粗(cū)煤气,实现了煤炭的高效清洁利用。
公司技术管理部副部长(bùzhǎng)刘云峰说:“我们的系统能耗更低,更节能,有设备投资少、装置运行(yùnxíng)稳定、长周期运行等特点。我们的气化装置采用了(le)全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽达到24吨每(měi)小时,自产蒸汽量达到自用(zìyòng)蒸汽量的50%左右。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可以节约蒸汽采购费用3888万元,同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出3500余万元,显著降低了外部能源依赖,大大降低了生产成本。目前(mùqián)整个产线(chǎnxiàn)的各项(gèxiàng)消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业平均水平,这也成为了公司的核心(héxīn)竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体与杭州中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗工艺(gōngyì)”,该工艺实现了气体净化(qìtǐjìnghuà)与LNG(液化天然气(tiānránqì))生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部副部长郜江涛说:“粗煤气中有10%的甲烷,通过后系统的液氮洗分离,实现了高附加值(gāofùjiāzhí)LNG产品(chǎnpǐn)的产出。LNG目前(mùqián)市场行情(shìchǎnghángqíng)较好使(shǐ)我们的每吨(měidūn)液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车成本降低40%,副产的LNG每吨售价4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司(yǒuxiàngōngsī)总经理罗俊杰表示:“接下来,企业(qǐyè)将以科技创新为驱动,聚焦生产运营、降本增效,深耕园区磷化工原料(huàgōngyuánliào)配套和清洁燃料供应,推动公司智慧工厂建设,洁净化生产示范(shìfàn)再上新台阶,奋力实现全年24亿元的(de)经营目标,助力地方经济发展,为企地共赢作出示范。”
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湖北日报客户端讯(通讯员李伟、陈也、朱超)近日,记者从(cóng)湖北晋控气体有限公司(yǒuxiàngōngsī)获悉,企业(qǐyè)从去年5月投产以来(yǐlái),项目产能得到充分释放,各项消耗指标(zhǐbiāo)全面优于设计值,产品单位成本远低于行业平均水平。投产一年来累计实现营收19.76亿元,利润总额超9400万元。
走进(zǒujìn)晋控气体中控室,大屏上(shàng)显示的各工段(gōngduàn)数据井然有序,工作人员只需点击鼠标,无烟煤块就在生产线上顺利变成液体合成氨和液化天然气,运往下游化工企业。
作为湖北省重点引进项目,晋控气体年产55万吨氨醇技术升级改造项目于去年5月(yuè)6日成功点火,2个月内就全面(quánmiàn)达成了设计产能,当年完成产值12.2亿元(yìyuán)。
稳定(wěndìng)的高产得益于科学先进的工艺技术路线(lùxiàn)。一直以来,生产过程中的高耗能问题一直是制约化工行业发展(fāzhǎn)的瓶颈。晋控(jìnkòng)气体公司坚持创新驱动,保证了生产装置的经济稳定运行,在降低能耗水平的同时提升企业盈利能力。
据介绍,该公司的气化装置采用碎煤(suìméi)加压气化技术,将无烟块煤转化为粗(cū)煤气,实现了煤炭的高效清洁利用。
公司技术管理部副部长(bùzhǎng)刘云峰说:“我们的系统能耗更低,更节能,有设备投资少、装置运行(yùnxíng)稳定、长周期运行等特点。我们的气化装置采用了(le)全废锅流程,通过回收装置的热能,单台炉自产蒸汽达到24吨每(měi)小时,自产蒸汽量达到自用(zìyòng)蒸汽量的50%左右。”仅单台气化炉的自产蒸汽,每年就可以节约蒸汽采购费用3888万元,同时利用余热副产蒸汽发电,每年又可减少电费支出3500余万元,显著降低了外部能源依赖,大大降低了生产成本。目前(mùqián)整个产线(chǎnxiàn)的各项(gèxiàng)消耗指标全面优于设计值,生产成本远低于行业平均水平,这也成为了公司的核心(héxīn)竞争力。
在降低成本基础上,晋控气体与杭州中泰深冷技术股份有限公司共同开发“煤基氮肥联产LNG液氮洗工艺(gōngyì)”,该工艺实现了气体净化(qìtǐjìnghuà)与LNG(液化天然气(tiānránqì))生产一步到位。今年3月,中国氮肥工业协会认定该技术达到国内领先水平,建议在行业推广。公司生产管理部副部长郜江涛说:“粗煤气中有10%的甲烷,通过后系统的液氮洗分离,实现了高附加值(gāofùjiāzhí)LNG产品(chǎnpǐn)的产出。LNG目前(mùqián)市场行情(shìchǎnghángqíng)较好使(shǐ)我们的每吨(měidūn)液氨成本直接降低200元左右。”据了解,相比传统工艺,该技术可以使设备数量减少30%,开车成本降低40%,副产的LNG每吨售价4500元左右,为企业贡献了40%的利润。
湖北晋控气体有限公司(yǒuxiàngōngsī)总经理罗俊杰表示:“接下来,企业(qǐyè)将以科技创新为驱动,聚焦生产运营、降本增效,深耕园区磷化工原料(huàgōngyuánliào)配套和清洁燃料供应,推动公司智慧工厂建设,洁净化生产示范(shìfàn)再上新台阶,奋力实现全年24亿元的(de)经营目标,助力地方经济发展,为企地共赢作出示范。”
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